一个多方面的磨坊挑战

位于东南亚的一个偏远的铜金矿遇到了一个问题:其34英尺长的SAG磨矿出现了一系列性能问题,限制了其生产性能:
多种部件的纸浆卸料机
SAG轧机上的卸钢机有187台。不出所料,这导致了更换组件的长时间停机。使情况更糟的是:放电寿命相对较短,只有12个月。
衬套使用寿命不足
SAG厂的钢垫未能达到要求的使用寿命。为了解决这个问题,供应商在内衬设计上增加了更多的材料。但这也带来了挑战,减少了有效研磨量,增加了磨机的重量,使承重压力危险地接近极限。
锤击衬垫
用于制造衬垫的钢材产生了大量的喷丸强化。这使得移除衬管是一项耗时且更危险的工作,因为移除喷丸衬管需要使用热喷枪。它还增加了从结构上破坏轧机外壳的风险。
用钉子钉住炉排板
磨损的金属研磨介质使炉排板过度钉住,减少了流量。作为临时措施,煤矿每隔几周就要切断钉住的介质。这只会增加轧机维护的时间和成本。
为了解决这些挑战,该矿山向三家面临挑战的公司发出了报价要求,以提高磨机维护的安全性和增加磨机流量。在实践中,这意味着减少维护干预的数量和长度,以及对危险安装操作的需求,降低磨机重量,消除流动限制,如堵塞和钉住。
落下磨机内的现有格栅倒塌。临界尺寸研磨介质堵塞孔,降低吞吐量。

解决问题的第一步是理解问题

我们的解决方案始于对作业条件和尾管设计的全面回顾。通过这一点,我们确定首要的行动方针应该是解决与排放制度有关的问题。这将使我们能够增加吞吐量和减轻重量——也将导致其他目标的实现。

考虑到一些关键的改进,我们创建了复杂的DEM模拟,以帮助评估什么样的流量设计最符合矿山的目标。这些模拟使我们能够超过该矿2100吨/天的产量目标,并预测最大可能产量为2300吨/天。新的模拟设计还显示了使用寿命的显著提高,满足了减少维护干预的需要。

初步现场讨论后,邀请矿山人员对设计调整进行评审,确定最终范围。这确保了客户的知识也被纳入解决方案,以及我们的工程团队的知识。

超出预期

我们的解决方案以我们为中心PulpMax™复合磨衬管,并结合对钢衬系统的材料和设计修改,以提高效率和使用寿命。新班轮的零部件减少了27%(136件比187件),重量减少了45%(106130公斤比191962公斤)。

PulpMax™复合磨内衬

由高达50%轻的材料制成:
这使得衬管更容易操作,提高了工人的安全。更轻的材料使我们能够在更轻的重量下设计更大的组件。
它还导致更少的部分…

它们通常只有50%的部件:
这就提高了测井速度和安装速度,从而减少了工人在密闭空间进行危险工作的时间。

在整个过程中,我们还为其他挑战提供了解决方案,例如,炉箅子的固定和钢的喷丸处理。亚搏登录网结果是,解决方案超出了最初的预期:
改善安全

更少的部件和更低的重量使维护更简单和更快。这减少了工人花在工厂上的时间——提高了安全。它还降低了总拥有成本。


综合这些优点,PulpMax复合耐磨衬套的使用寿命比以前的衬套长得多——产量约为2500万吨。因此,尾管的使用寿命从12个月延长至15个月,根据磨损测量,寿命可能延长至18个月。

提高吞吐量

新系统的产量持续达到2250 - 2300吨/天,超过了2100吨/天的目标。这样的结果:


  • 减少衬里质量(> 100吨)
  • 改进的外壳设计
  • 提高放电效率
  • 更少的堵塞和钉住

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